2022年5月以来,经过83天的高效作业,工程院在长宁页岩气区块顺利完成了2250个井口和场站阀门的内漏超声波检测作业,技术应用取得了显著成功,有力支撑了页岩气的安全生产管理。
页岩气井口和场站阀门由于井内出砂、细菌腐蚀和化学反应沉淀等复杂工况影响可能会导致阀门内漏失效,由于页岩气井口和场站阀门数量异常庞大,采用传统的温度、示踪剂或者压力的检测方法来检测内漏,工作量会异常庞大,检测时效非常低,成本很高。针对以上问题,工程院经过分析对比和现场试验验证,提出采用先进的高精度超声波泄漏检测仪检测页岩气井阀门内漏。
超声波泄漏检测仪集成先进的数字化处理和存储技术,利用高频声辐射的强指向性特征进行精确聚焦定位,快速查扫和计算处理,极大的提高了检测精度和时效。工程院通过精心设计施工方案,严格现场安全把控,优化施工检测和复检流程,高效完成了2250个阀门的检测任务,比传统检测方式时效提高2倍,效果显著。
工程院阀门内漏超声波检测技术的成功应用,拓展了完整性新技术推广,积极响应了“数字化油气田”建设,有力的保障了页岩气井和场站的完整性安全,强力支撑了分公司上产500亿大气区建设。
图1 阀门内漏超声检测现场
图2 阀门内漏超声检测波形图