2022年,工程技术研究院紧扣公司油气田开发现场生产需求,推广应用多项工艺技术解决现场生产难题,创造显著效益,为公司提质增效专项行动提交高质量答卷。
推广放空天然气处理工艺,高效支撑致密气快速规模建产。在致密气井试油排采阶段应用低温法一体化集成生产装置,开展放空天然气处理作业。通过建立标准化管理体系和优化工艺装置,有效提升工艺装置本质安全及自动化水平,保障作业现场安全、高效、平稳运行。实施工艺的致密气平台平均提前6个月实现投产,对试油测试阶段放空零散天然气进行回收处理,确保天然气资源“颗粒归仓”,大幅减少放空天然气燃烧造成的环境影响;全年该项技术已累计应用11个致密气平台,平均日处理天然气212万方,累计处理天然气超过2.8亿方,获得良好经济效益、环境效益和社会效益。
应用电驱气举工艺,有效保障页岩气井增产。针对页岩气井稳产增产难题,推广应用高压撬装电驱气举工艺,并首次在深层页岩气平台取得成功应用,该工艺通过“一机多举”功能,实现一台设备保障一个平台8口井连续生产,大幅提高气井生产时率,有效提升气井EUR。全年共实施5个页岩气平台,累计增产页岩气1530万方,累计排液10831方。
实施老井挖潜工艺,强力支撑老区气田稳产。创新采用风险合作模式,推广应用负压采气、电潜泵、星旋泵等工艺措施,挖潜效果明显。井26井电潜泵工艺实施后,日均增产天然气3.5万方,全年累计增产天然气近1000万方。黄家场气田家23井等三口关停井实施负压采气工艺后,平均单井日增产天然气1.05万方,全年增产416万方,累计已增产1450万方。永安场永4井星旋泵工艺实施后最高日产气量提高358%,平均月产气量提高203%,全年累计增产天然气70余万方。
下一步,工程院将坚持问题导向,持续开展技术攻关,优化工艺措施,完善实施方案,助力公司提质增效再上新台阶。