2023年,工程院积极参与分公司老区“压舱石”工程和老井挖潜工作,持续推进科研成果转化创效及成熟工艺技术推广,现场累计成功实施各类工艺措施58井次,全年累计增产天然气超六千余万方,老井挖潜成效显著。
强化老井挖潜工作组织管理。年初即成立老井挖潜工作领导小组,从选井评估、工艺论证、组织实施、实时跟踪、动态调整、总结分析、改进优化全流程强化领导和组织。同时,建立紧密协调沟通机制,与项目建设单位、科研部门、生产部门、安全管理部门之间通过日报、周报、重要节点时报等方式,加强沟通协调,推动老井挖潜工作高效开展。
强化推广风险总承包合作模式。2023年与蜀南气矿、重庆气矿、川西北气矿签订风险合作协议,通过风险合作模式高效实现13口关停老井复产、6口低效井增产。其中在重庆气矿通过首个集气站负压采气工艺实现6口低效老井增产,日产气量增加27%;在蜀南气矿通过负压采气、电潜泵等工艺实现12口关停井全部成功实现复产;在川西北气矿邛西8井实施修井+车载压缩机气举工艺,已实现第一阶段复产目标。
强化开展成熟工艺技术应用。通过修井、车载压缩机气举、柱塞排水采气等成熟工艺技术应用,全年累计实施39井次,其中通过车载压缩机气举有效恢复气井产能。在包004-X3井、包38-C1井等老井实施柱塞排水采气工艺,气井复产与增产效果显著;岳101-X106井通过带压作业设备低成本高效完成井下腐蚀生产管柱更换,并通过车载压缩机高强度持续排液,最终实现气井复产。通过成熟工艺技术应用使天然气产能量效双增。
强化作业现场安全管控。在高效推动老井挖潜工艺实施的基础上,持续加强作业现场安全风险管控。针对现场实际情况,编制工艺专项操作与管理手册、目视化图册,制定设备操作卡和应急处置卡等标准化管理与操作文件。同时,加强作业现场安全巡查,全年累计开展作业现场安全巡查15次,巡查各类工艺运行现场78井次,发现各类问题313项,全部实现闭环整改,对发现重大问题和重复问题的承包商开具处罚通知2份。通过落实高强度安全管控,确保工艺措施运行现场安全可控。
新的一年,工程院将持续加强科研成果和新技术新工艺的现场落地,进一步推广成熟工艺技术应用,优化完善老气田挖潜工作机制,不断提升老井挖潜工艺措施的应用效果,为分公司“2025决胜500亿”目标的实现作出更大贡献。